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水泥厂脱硝系统氨水加压泵及逃逸氨气收集系统改造!

2020-05-200

改造前存在的问题及分析

我公司脱硝系统于2015年5月投人使用,由于初次接触脱硝系统,使用过程中出现了两个比较集中 的问题:

1)氨水加压泵断氨水问题,氨水罐液位一旦 低于1.5m,就会不定时地出现氨水断流现象,造成 NCI排放超标,给窑系统工艺操作带来了困难;

2)氨气 逃逸问题,平时氨水房内及周围基本不存在氨气逃逸 现象,但在氨水车卸氨时会出现大量的氨气逃逸,使 氨水房附近根本无法靠近,造成环境污染和安全隐患。

分析其原因:首先,氨水房设计时将3个氨水罐 都放在深坑中,这样设计主要是考虑氨水罐泄漏时氨 水不会扩散,但是氨水加压泵却设计在地面上,加压泵与氨水罐的出水口高度差为2m(见图1),氨水罐 一旦水位低,就会使泵抽真空,造成泵断流,致使NO, 超标排放,同时会形成汽蚀现象,使泵损伤,泵的密封 系统也会因高速空转而降低寿命,造成氨水泄漏;其 次,氨水罐在设计时,每个罐上都安装有透气阀,而往 罐中卸氨水时,氨水的流动性增大,从而使挥发出的 氨气增多,从透气阀中逸出,造成环境污染。

2.处理措施

首先,在氨水房的地坑内测量寻找到合适的位 置,将加压泵逐台向地坑内迁移,使加压泵的进水口 与氨水罐的出水口相平(见图2),其原有的控制系统 不变;第二,在原有氨水罐体的预留孔上部,增加不镑 钢管道,出口加装真空泵和一个清水箱,用真空泵将 吸出的氨气排人清水箱内,氨水车卸完后,将水箱内 氨水通过回水管返人氨水罐中(见图3)。

图3増加的逃逸氨气收集系统

3.处理后效果

氨水加压泵迁移到地坑后,使用至今再也没有出现泵断流现象,同时泵在输送同样的氨水流量时,电 动机频率比改造前低6~8Hz。增加逃逸氨气收集系统 后,再卸氨水时,氨水房内气味基本消除,效果明显。